早期的電液錘打擊頻次低,機(jī)動(dòng)性差及慢降舉措不好不停 戶(hù)頭疼的一個(gè)問(wèn)題,尤其是自錘快打快提時(shí),主閥和快放閥卡去世,已往曾經(jīng)流傳過(guò)“電液擊次數(shù)上不去”,針對(duì)這一問(wèn) 題,我們采取以下步伐: a.革新主閥和快放閥的閥套與閥芯的材質(zhì),選用膨脹系數(shù)最小的特別材質(zhì),包管閥套與閥芯高頻次狀態(tài)下不會(huì)卡去世,從而實(shí)現(xiàn)全行程下的高頻次恣意打擊。 b.革新二級(jí)閥的計(jì)劃,加大節(jié)省孔的面積,從而提自大降進(jìn)程中的流量和流速。c.收縮主閥與二級(jí)閥的距離,實(shí)現(xiàn)“零距離”連接,從而收縮了二級(jí)閥的應(yīng)聲速度,消除了容積效應(yīng)的影響。 電液錘柔性細(xì)錘桿理論是很著名的,電液錘柔性細(xì)錘桿理論,徹底變化了原蒸一空鍛錘的“導(dǎo)軌一錘頭一錘桿”體系的剛性條件,使鍛造進(jìn)程中的偏擊力,大部門(mén)由錘頭導(dǎo)軌來(lái)包袱,這對(duì)付自由鍛錘來(lái)說(shuō),由于其鍛造工藝特點(diǎn),偏擊力不大,這時(shí)柔性細(xì)錘桿恰好發(fā)揮其奇特的良好性,但對(duì)付多模腔鍛造的模鍛錘實(shí)施“換頭”改革, “柔性細(xì)錘桿理論”顯然是不實(shí)用的。由于多模腔鍛造的偏擊力很大,再加上終鍛時(shí)冷擊征象緊張,以是,導(dǎo)致導(dǎo)軌早期破壞緊張,乃至出現(xiàn)“卡錘”征象。因此,我們?cè)谂e行“換頭”改革時(shí),對(duì)付多模腔鍛造且偏載力大的模鍛錘,仍然相沿蒸一空鍛錘的“剛性粗錘桿理論”,取得得意結(jié)果。 早期的電液錘動(dòng)力頭從主操作閥到二級(jí)閥閥座是由一根無(wú)縫管相連,兩端焊接。這根管在事情進(jìn)程中受交變載荷,錘頭回程時(shí)該管帶載,錘頭打擊時(shí)該管卸荷,周而復(fù)始,以是對(duì)工況比力惡劣的錘就會(huì)出現(xiàn)管子破碎和輝縫開(kāi)裂的征象。由于這根管在連油缸梁的箱體內(nèi)部,一旦失效,很難修復(fù),縱然修復(fù)也很難包管質(zhì)量,以是它就成為一個(gè)較大隱患,也是影響動(dòng)力頭壽命的緊張因素。為辦理這個(gè)問(wèn)題,我們將二級(jí)閥閥座直接移到主閥下面,去失了這根焊接受,而油缸體接納優(yōu)質(zhì)鍛鋼件,從而實(shí)現(xiàn)連缸梁內(nèi)部的無(wú)管化連接,提高了電液錘要害零件的可靠性。 |